Hoverboard Q&A

Wenn das Irrenhaus überfordert ist

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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ich will damit ja keine Schubkarre antreiben, sondern nur Räder in dem Stil vielleicht verwenden. Sowas in der Art, da dürfte die Felge auch groß genug sein, dass der Motor da komplett reinpasst.
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

Ich habe defekten Motor mal den Deckel abgenommen. Schrauben sind mit
Sicherungslack verschraubt, gehen etwas schwer auf.

Bild->zoom

Äußerlich ist nichts verschmortes festzustellen.
Die drei Leitungen die mit dem BLC auf der Hauptplatine verbunden sind haben folgende Farben, Gelb, Blau, Grün.
Ich habe den Widerstand zwischen den drei BLC Leitungen gemessen.

Folgendes habe ich gemessen:
Gelb und Blau = 000,6 Ohm
Gelb und Grün = 000,6 Ohm
Blau und Grün = 000,6 Ohm
Zuletzt geändert von Andreas_P am Mi 31. Jan 2018, 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
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Marsupilami72
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Marsupilami72 »

Und was ist zwischen Blau und Grün?

0,6 Ohm habe ich auch gemessen - bei allen drei Kombinationen.
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

000,6 Ohm

Bleiben nur noch die drei Hallsensoren als Verdächtige.
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Oder ist da vielleicht etwas zwischen die Magnete geraten?

Hallsensoren lassen sich recht leicht testen, 5V aufs rote Kabel, schwarz an Gnd und an die Sensorleitungen je einem Pull-up auf 5V (hab 1k genommen) und eine LED nach Gnd. Wenn man dann den Motor dreht müssten die LEDs mit 120° Phasenversatz blinken.
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

Zwischen die Magneten ist nichts geraten.
Ich habe mal die Test Schaltung von Geistesblitz aufgebaut.
Beim drehen mit der Hand flackern alle drei LEDs.
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Bastelbruder
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Bastelbruder »

Dann könnte vielleicht doch eine Kurzschlußwindung im Motor vorhanden sein. Das läßt sich mit einem Induktivitätsmeßgerät feststellen. Oder mit der Kombination 555-Tongenerator und Millivoltmeter.
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

Dann könnte vielleicht doch eine Kurzschlußwindung im Motor vorhanden sein. Das läßt sich mit einem Induktivitätsmeßgerät feststellen. Oder mit der Kombination 555-Tongenerator und Millivoltmeter.
Ein Induktivitätsmeßgerät habe ich nicht, das mit der Kombination 555-Tongenerator und Millivoltmeter versuche ich mal auszuprobieren.
So viel Energie werde ich da aber nicht mehr investieren.

Ersatz Motoren gibt es hier.
https://www.ebay.de/itm/PAIR-Wheel-Moto ... 2086595039
xanakind
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von xanakind »

Ich habe meine 10 Zoll Boards nun alle mal durchgeschaut.

Nun habe ich:
2 komplette Gestelle mit Räder
einen Satz Räder
2 Hauptplatinen
Ein paar brauchbare Gehäuseteile mit den LED-Leuchten.

Eigentlich war ich ja nur auf die Akkus scharf....Nun werde ich mir wohl doch mal ein funktionierendes zusammenschrauben und die übrigen Teile hier im Forum verteilen.


Dazu habe ich mir nun mal das hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Elektrische-Bal ... 2749.l2649

Da stehen auch die Blinkcodes:
Here is the fault LED indicator reference table(The fault led indicator on main control board)
Scooter fault LED Indicator Reference
Flash 1 times: short line quiescent current fault
Flash 2 times: long line quiescent current fault
Flash 3 times: motor phase failure
Flash 4 times: short line motor Hall fault
Flash 5 times: long line motor Hall fault
Flash 6 times: battery failure
Flash 7 times: long line gyroscope connection failure
Flash 8 times: short line gyroscope connection failure
Um einen Akku kümmere ich mich erst, wenn das Ding soweit funktioniert.
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

Ich habe aus meinen beiden Boards ein funktionierendes gemacht.
Habe auch noch Teile über, die hier mal den Besitzer wechseln sollen.
Wie Motor 6 Zoll, Gyroskop Board, Hauptplatine.
Mirqua
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Mirqua »

Habe hier mal was zur Motoransteuerung gefunden:
http://drewspewsmuse.blogspot.de/2016/0 ... ooter.html.

Bei mir sind übrigens alle Boards hinüber, Hauptplatine lädt nicht , und die Gyros gehen auch nicht obwohl eine
funktionierende Hauptplatine keinen Fehler meldet. Einzig die Gabellichtschranken scheinen zu gehen.
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Hab gerade gemerkt, dass es auf Youtube haufenweise mehr oder weniger gute Bastelvideos zu Hoverboards bzw. den Motoren und deren Zweckentfremdung gibt. Fand das ganz interessant:
https://www.youtube.com/watch?v=UutiGVbl2is
Der baut mit zwei von den Rädern ein Fahrrad zu einem E-Trike um, und dafür entfernt er die Reifen, bohrt Löcher in die Felgen und zieht mit Speichen ein paar Fahrradfelgen auf. Ist auch eine coole Idee, nur müsste man die Felgen dann wohl sorgfältig richten, oder? Hab sowas noch nie gemacht, aber scheint sich zu lohnen.

Hab jetzt übrigens mal nen Satz von den 12-36V 500W Chinaboards bestellt, mal sehen, wann die aus China hier eintrudeln.
Leider zu spät mal nach Reviews geguckt, anscheinend sind diese Teile eher bescheiden :(
https://www.youtube.com/watch?v=gH4Vb8bXj34
Naja, mal gucken, ob de trotzdem ein bisschen was taugen.
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Marsupilami72
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Marsupilami72 »

Hat eigentlich schon mal jemand ausprobiert, wie die Maximalgeschwindigkeit von den 6" Motoren ist? In der Anleitung von den Hoverboards steht was von 10km/h...geht da (ggf. mit anderem Regler) noch mehr?
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erwin
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von erwin »

Man kann mit etwas Geschick denn Motor von Stern auf Dreieck Umklemmen .Brachte beim E-Bike 4 kmh
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Räder größer machen :D
Gibt weniger Kraft auf die Straße, aber mehr Endgeschwindigkeit.
xanakind
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von xanakind »

Update: Die Platine ist nun endlich da und funktioniert.
Beide Motoren laufen und auch die mitgelieferten Gyroskope scheinen zu funktionieren.
Zumindest wenn ich das Bord auf dem Schoß habe und neige, macht es Sinnvolle Dinge mit den Rädern :D
Ok, nun geht es an den Akku.
Entweder fertig kaufen oder aus alten Flugakkus was zusammenbauen.
Eineinfacher Feter Klotz kann das ja nicht werden, der muss ja wieder in´s Gehäuse passen.
also scheinen mir viele 18650 Zellen Sinnvoller.

Original scheinen das 10s2p zu sein?
also werde ich mir wohl nochmal 4 Laptopakkus kaufen.... :D
berlinerbaer
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von berlinerbaer »

Laptop-Akkus könnten deutlich warm werden, gerade ältere können idR dauerhaft nur so ein bis zwei Ampère pro Zelle liefern, ohne sich thermisch aufzuschaukeln, der erhöhte Innenwiderstand durch die Alterung verstärkt das Problem.
Ich habe laptop-Akkus in meinem Bestand, bei denen sich der Innenwiderstand verdoppelt bis verdreifacht hat, obwohl sie immer noch über 2Ah bringen.

Modellbau- oder Werkzeug-Akkus sind, wenn die Zellenzahl nicht deutlich erhöht wird, also etwa 10s3p, wohl die bessere Wahl.

Ich habe neulich mal so eine Werkzeug-18650er zerlegt, die hatte auf der Kupferfolie eine Mittenanzapfung, die bei laptop-Akkus fehlt.

Wobei das sogar von der Leistung her in etwa hinkommen sollte, wenn das board aus 20 Akkus maximal 700 Watt zieht...
Dann dürfen aber wirklich keine dabei sein, die eine radikal reduzierte Kapazität oder erhöhten Innenwiderstand haben.

Zumindest solltest Du Dein pack im Tesla-style, also mit Sicherungsdrähten an jedem einzelnen Akku aufbauen, das reduziert das Brandrisiko.
Die busbars und Versorgungsleitungen sollten dann auch den passenden Durchmesser haben, so ab 2,5 qmm aufwärts.

Bin schonmal gespannt auf den Praxisbericht.
xanakind
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von xanakind »

Ja, da hast du recht.
Ich habe mir eben einen kompletten neuen Akku für 50€ gekauft.
Ein Laptopakku kostet 10€
Darin sind 6 Zellen, ich müsste da also auch schon 40€ alleine für die Zellen ausgeben.
So gebe ich 10e mehr aus und habe neue Zellen, keine Arbeit, BLC schon eingebaut und der Klotz passt direkt :D
xanakind
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von xanakind »

Gestern kam der neue Brandsatz (Akku). Den habe ich gestern mal vollgeladen und habe das Board heute mal mit auf der arbeit gehabt.
Die Kollegen fanden´s Toll!
Es ist uns nicht gelungen, damit auch nur einen Meter zu fahren.
Selbst mit einem Rolltisch als Hilfe hat es nicht geklappt.
Steigt man mit einem Fuß drauf, fährt die entsprechende Seite sofort los und das Ding haut ab.
Steigt mal mit beiden Füßen gleichzeitig auf das Ding, haut es auch sofort ab, da man ja nicht exakt gerade draufsteht.
Wir haben und dann Videos angeschaut, wo kleine Kinder solche Boards auspacken, einschalten und damit wie selbstverständlich durch die Wohnung fahren :roll:
Ich hab das Board dann frustriert wieder ins Auto gepackt.
Was machen wir denn falsch?
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MadEngineer
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MadEngineer »

Hat einer mal die Platinen mit weniger Spannung laufen gelassen? Geht das, oder schalten die dann ab?
Habe jetzt einen Motortreiber und 2 Motoren hier (danke Xana!). Hab die UART Verbindungen schon rausgeklingelt, aber leider nur einen 6S Akku hier..

Interessant ist, dass auf dem Motorcontroller ein chinesischer Clone das STM32F103 ist. Sie haben das Teil sogar aufgebohrt, dass es statt mit 72 mit bis zu 108Mhz laufen kann :o
GD32® MCU incorporates the 32-bit ARM® Cortex®-M3 processor core operating at 108 MHz max frequency with Flash accesses zero wait states to obtain maximum efficiency. It provides up to 3024 KB on-chip Flash memory and up to 96 KB SRAM memory. An extensive range of enhanced I/Os and peripherals connected to two APB buses. The device offers up to three 12-bit 1MSPS ADCs, up to ten general-purpose 16-bit timers plus one PWM advanced timer, as well as standard and advanced communication interfaces: up to three SPIs, two I2Cs, five USARTs, an USB 2.0 OTG FS and two CANs. The device operates from a 2.6 to 3.6 V power supply and available in -40 to +85°C temperature range. Three power saving modes provides the flexibility for maximum optimization between wakeup latency and power consumption, an especially important consideration in low power applications.

GD32® series MCUs also bring much advantage to the end-user. The max speed of GD32® MCU has increased 50% than the market competing products. Code execution efficiency of the same frequency has enhanced 30%-40%. Current consumption of the same frequency has reduced 20%-30%. These performances provide maximum capability and bandwidth options for various market requirements.
https://www.semiconductorstore.com/cart ... duct=69924
http://file2.dzsc.com/product/17/07/29/ ... 936575.pdf


Update an 6S piept das Teil dauerhaft und eine Rote LED blinkt :-D


Belegung der UARTs ist:

Code: Alles auswählen

Pin	Adernfarbe	Signal	Right				Left
1	schwarz		Masse
2	grün		RX		USART3_RX(PB11,30)	USART2_RX(PA3,17)
3	blau		TX		USART3_TX(PB10,29)	USART2_TX(PA2,16)
4	rot			+15V
Die Frage ist nun, ob er in der Unterspannung noch die Motoren ansteuert, so als eine Art Notlaufbetrieb..
Zuletzt geändert von MadEngineer am Mi 21. Feb 2018, 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Xanakind: ist bestimmt was kaputt, eigentlich sollte das Teil erst losfahren, wenn beide Füße drauf stehen, und dann auch in die Richtung, in die es gerade kippt, nicht weg.
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MichelH
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MichelH »

Geistesblitz hat geschrieben: eigentlich sollte das Teil erst losfahren, wenn beide Füße drauf stehen, und dann auch in die Richtung,
Eigentlich geht der spaß schon los wenn man auch nur mit einem Fuß draufsteht. Wenn man aufsteigt versucht der auch schon direkt auszugleichen (erleichtert das aufsteigen)

Könnte vlt sein das die Gyros bei der verkalibriert sind.. Einfach mal den Taster ne längere zeit lang gedrückt halten. Dann soll der sich wohl selbstkalibrieren. Stitch weiß da mehr zu.


Ich kann das Teil auch einbeinig fahren :mrgreen:
xanakind
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von xanakind »

Ok, ich habe den Fehler gefunden:
Die beiden Gyroboards waren falsch herum eingebaut.
Der Stecker für den Bus muss zur Mitte zeigen und die Stecker für die LED´s müssen richtung Rad zeigen.
Und schon geht´s!
Habe gerade mal ganz vorsichtige Runden in der Werkstatt gedreht.
Seltsames Gefühl.....
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

Eben im Netz gefunden. Hoverbord mit Wii Nunchuck steuen.
https://www.hackster.io/salviador/wheel ... ard-8067bc
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

So, meine Chinatreiber sind heute angekommen und ich hab mal einen kleinen Testaufbau zusammengezimmert. Erst wollte es nicht richtig funktionieren, hab dann gemerkt, dass man die Kühlfahnen der Mosfets nicht leitend mit dem Kühlkörper verbinden darf. Hab da erstmal ein Stück Papier zwischen, um das zu isolieren, kann da später noch was anderes für suchen. Jedenfalls läuft das ziemlich gut, wie es mir scheint.

Noch ein paar Details zum Verhalten: die Beschleunigung ist begrenzt, wenn man das Poti voll aufdreht dreht der Motor einigermaßen langsam hoch. Dreht man das Poti schnell wieder runter so wird die Power ganz von dem Motor genommen und er trudelt aus (also leider kein aktives Bremsen). Beim Umschalten der Laufrichtung genauso, nur dass danach wieder in die andere Richtung beschleunigt wird.
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MadEngineer
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MadEngineer »

Ich gehe mal davon aus, dass du so einen bestellt hast oder:
https://www.aliexpress.com/item/350W-5- ... 60966.html
Darauf ist ein JY01 Controller verbaut und man findet da leider nur ein chinesisches Datenblatt, aber die Google Übersetzer App hilft einem da etwas weiter. Und man findet dadrin auch die Schaltpläne zu den Treiberboards.

Ich denke mal ich werde mal den hier versuchen:
https://www.aliexpress.com/item/350W-36 ... 80492.html
Der ist zwar etwas teurer, aber hat mehr Funktionen..
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ja, jedenfalls so ähnliche. Das genaue Angebot ist dieses hier:
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-36V-500W ... 0005.m1851

Die Alukisten sind auch interessant, ich glaub die können auch aktiv bremsen. Allerdings scheinen die da ne Reihe von speziellen Steckverbindern zu haben, müsste man wohl bisschen improvisieren.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MadEngineer »

Das wird genau so ein Controller mit dem JY01 sein.

Ich hab mir gerade die hier bestellt.
https://www.ebay.de/itm/382250296861
Werde dann mal berichten wenn die da sind.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MichelH »

Hat schomal jemand die vollgummi schicht von so einem Radmotor abgemacht?
Was erwartet mich darunter?

Ansonsten werde ich heute abend selber mal die Flex/das multitool ansetzten.
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MichelH
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MichelH »

Ok, hatte keine lust zu warten :D

Flex ist nicht nötig.

Wenn man den Motordeckel hinten mit den Sechs Senkkopfschrauben löst und abzieht, kann man den kompletten Reifen abziehen. Sitzt natürlich stramm drauf.

Maße des reinen motors ohne Reifen schreibe ich hier nachher rein.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MichelH »

Ich hab mir jetzt mal einen QS-909 treiber direkt aus Deutschland für 11,- bestellt.
Ist heute gekommen und gerade direkt getestet.
Anschluss ist eigentlich selbsterklärend

GND
VR Geschwindigkeit 0-5 V (entsprechend 10% der Motordrehzahl - 100%)
ZF Umkehrsteuerung (5V oder offen = Vorwärts , GND = RÜckwärts)
M Tachoimpulsausgang (Rechtecksignal proportional zur Geschwindigkeit. 5V)
EL Steueranschluss ermöglichen (5V oder offen = läuft, GND = Stop)

Bei den Radmotoren haben die Phasenleitungen und die Hallsensoren für die jeweilige Phasen die gleichen Farben!
Hab zum testen einfach einen 10k Poti zwischen 5V u. GND auf VR geklemmt. konnte damit super steuern.

Der Steuerung fährt automatisch Beschleunigungs- und Bremsrampen. Auch wenn man den Enabled eingang auf Masse zieht bremst der motor langsam ab (ca. 1-2sec)

Bei 24V bekommt man schon ne sehr schöne drehzahl (Drehzahl nicht gemessen. kommt noch). Bei 24V und volle drehzahl ohne Last zieht die steuerung 0.5A
Der Treiber wurde bei meinen Test auch ohne Kühlkörper nicht wirklich warm. Wenn man da einen Kühlkörper drannpappen will müssen die Transen isoliert werden!
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ich bin gerade ein bisschen am Überlegen wie das mit den Motorwicklungen war. In den Hoverboardrädern sind ja mehrere Kupferdrähte immer parallel gewickelt, würde ich also die doppelte Windungszahl haben wollen könnte ich den Parallelverbund je Phase auftrennen und davon dann die Hälfte jeweils in Reihe verbinden, ergibt also doppelte Wicklungszahl bei halbem Leiterquerschnitt. Bin mir aber gerade unsicher, in welche Richtung sich dann die Parameter verändern. Bei glecher Spannung müsste dann eigentlich ein höheres Drehmoment erzeugt werden können, aber die Endgeschwindigkeit sollte sich reduzieren, oder? Jedenfalls wäre das, was ich damit bezwecken wollen würde, um einen größeren Raddurchmesser zu kompensieren.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Bastelbruder »

Doppelte Windungszahl heißt doppelte EMK - bei doppelter Betriebsspannung fließt dann der halbe Strom, die Leistung bleibt gleich.

Das Drehmoment, zumindest der Spitzenwert, läßt sich nicht nennenswert vergrößern, weil der magnetische Querschnitt des Eisens und dessen Sättigung die Grenze ist. Und hoffentlich ist das Eisen in der Sättigung bevor die Magnete geschwächt werden.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ok, also lieber sein lassen, wenn sich das dann eh nicht lohnt...
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MadEngineer »

Was aber Sinn machen könnte, wäre ein Umklemmen von Stern auf Dreieck. So würde man dann schon mit einem 6S Akku auskommen, was dann die Akku- und Ladegerätesuche vereinfachen sollte. Der Nachteil ist dann halt wieder, dass man wieder mehr Strom braucht, um auf die selbe Leistung zu kommen.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ich bastel mir gerade eine Testplattform für die Räder, die MDF-Platte hatte ich noch liegen, sind zwar schon ein paar Löcher drin aber stört ja nicht. Die Halter hab ich mir aus Alu gefräst, die runden Ausschnitte hab ich mal mit nem Kugelfräser gemacht, nach paar Anläufen passte es auch.
Ein Akku ist auch schon in der Entstehungsphase. Hab 10 gleiche Laptopakkus für 30€ bei ebay bekommen, jeder mit 8 103450-Zellen a 1,8Ah. Waren leider schon ein paar platt, hat aber noch für ein 10s6p-Pack gereicht. Die Zellen waren alle noch bei ca. 3,9V, also noch gut in Schuss. Werd da dann das Original BMS ranfrickeln. Wie ist das eigentlich, werden da zum Laden einfach die 42V an den Akku angeschlossen und den Rest macht das BMS? Wie weiß man dann, wenn er voll ist? Hatte schon den Einfall, was mit Zenerdiode und LED zu basteln, die dann bei 40-41V anfängt zu leuchten.

Hab das jedenfalls schonmal mit nem 4s-Akku an einem Rad getestet, schon das ist nicht ohne. Werd auf jeden Fall noch einen Gashebel bauen, der auch von alleine wieder zurück schnappt, nur Poti wär mir zu riskant.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MichelH »

Sieht geil aus. Kannst du in Zukunft mal testen wie sich ein langer Radstand (so wie jetzt) und ein kurzer Radstand (fast quadratisch) verhält? Ich könnte mir vorstellen, dass das Wenden und drehen besser läuft wenn die räder näher beieinander sind.

Welche Treiber sitzen da unter den Kühlkörpern? Was machen die wenn du z.b. direkt an einer wand stehst und gas gibst? Drehen dann die Räder durch oder brummen die motoren nur?

Geistesblitz hat geschrieben:Werd da dann das Original BMS ranfrickeln. Wie ist das eigentlich, werden da zum Laden einfach die 42V an den Akku angeschlossen und den Rest macht das BMS? Wie weiß man dann, wenn er voll ist? Hatte schon den Einfall, was mit Zenerdiode und LED zu basteln, die dann bei 40-41V anfängt zu leuchten..
Im Hoverboard hängt die spannung vom Netzteil direkt am Akku. Das BMS regelt das alle Zellen gleich sind und bei 42V ist halt die Ladeschlussspannung.
Das Originale Ladegerät hat eine Rot/Grün LED die einfach nur sagt ob strom fließt oder nicht. (Akku Voll oder Akku lädt)
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ach du meinst in dem Netzteil? Ok, das geht dann natürlich auch.

Drehen und Wenden will ich erstmal noch gar nicht, will nur mal gucken, was die Räder alle zusammen so können. Welche Treiber da drin sind hab ich ja schonmal hier geschrieben gehabt. Die Platte kann man ja später nochmal tauschen und weiter probieren.

Also aus dem Stillstand ruckeln die Räder erstmal ein bisschen rum, bevor man was merkt. Manchmal muss man auch erstmal nen kleinen Schubs geben, damit sich was bewegt, kann auch sein dass das einzelne Rad einfach nicht genug Kraft hatte. Habs aber auch schon geschafft, dass sich das eine Rad auf dem Laminat durchgedreht hat, während ich gerade auf der Platte saß.

Bin mir auch noch gar nicht so sicher, was ich damit jetzt eigentlich genau machen will. Elektrofahrzeug wär einfach mal geil, aber wirklich fahren könnte man damit wohl kaum irgendwo. Ansonsten wäre es bestimmt auch interessant, sich damit eine Roboterplattform zu bauen. Schade, dass das Geschwindigkeitssignal von den Treibern nicht dazu taugt, die Drehrichtung zu erkennen...
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

So, hab jetzt mal den Akku fertig zusammengebraten und ans Ladegerät gehängt. Die Balancerbuchse hab ich ausgelötet und die Kabel dafür direkt auf die Platine. Mal schauen wie lang der lädt, vorher hat das Messgerät 39V angezeigt. Juckt auch ein bisschen, wenn man an die Kontakte langt^^
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ich befürchte das Projekt entwickelt ein Eigenleben :D
20180408_183810.jpg
Hab auch die Anordnung ein bisschen geändert, die Radhalter sind unter der Platte, die Treiber und Batterie oben drauf. Hab dann noch ein paar kleine Halter gefräst, mit denen sich so ein Klappstuhl befestigen lässt.
Ich glaub das wird ein seltsamer Rollstuhl xD

Achja, das mit dem Laden funktioniert soweit ganz gut, der Akku wird jedenfalls voll.

Nun muss ich noch auf die übrigen Steckverbinder warten, damit ich die Module besaften kann. Das einzige, was ich sonst noch bis dahin machen kann, wäre was zum in die Hand nehmen zum Steuern.
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MadEngineer
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MadEngineer »

Unsere bisherigen Gefährte hatten alle eine oder 2 Lenkrollen vorne. Und ließen sich mal besser und mal schlechter lenken.

Am schlimmsten war es mit den China-Motorreglern, da diese nur Beschleunigen und Leerlauf konnten. Sprich man hat durch beschleunigen einer Seite gelenkt. Problem an der Sache ist nur, dass die Lenkwirkung mit zunehmender Geschwindigkeit stark abnimmt.
Man sagt ja Fahrspass=Geschwindigkeit/Kontrolle.
Wir hatten mangels Kontrolle unendlich viel Spaß beim Testen :mrgreen:
Das gute Stück hat Alexander470815 mal eben eben zusammen geschweißt..
Der Rahmen ist von einer alten Waage, die "Fußraste" lag noch rum. Die Rollen vorne wurden von einem dicken DC-Motor ausgeliehen. Die Akkus lagen noch rum, der "Controller" wurde eben zusammengehäkelt: ein Poti für linkes und eins für rechtes Gas und der Notaus unterbricht die Freigabe der Regler. Zack fertig war das Teil und musste nachts um halb 3 Probegefahren werden von allen anwesenden Verrückten..
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https://www.youtube.com/watch?v=kD0zRqoQkh0

Man kann die Regler aber auch zum Bremsen bringen, wenn man intern eine Brücke setzt. Dann kann man auch abbremsen, aber ob das wirklich dosierbar/steuerbar ist, haben wir nicht getestet.

Aktuell arbeite ich an einer Firmware für die Orginalplatine. Das Problem war hauptsächlich erstmal eine funktionsfähige Platine zu finden. Bei der ausm Forum hier war der ADC des Prozessors kaputt, so dass die Werte zwischen 50 und 500 schwankten. Aber es war schon mal ein einfacher Fahrbetrieb mit etwas mehr Kontrolle möglich.
In den gekauften 12 10€ Hoverboards fanden sich dann noch zwei Platinen. Bei einer war der Schaltregler abgeraucht und bei beiden war der IO-Port für das rechte Gyroboard Fritte. Also nochmal bei einem lokalem Shop eine neue Platine für 25€ geholt und dann ging es deutlich besser.
Dazu dann noch eine Rolle und ein ordentlicher Griff in die Holzrestekiste eines Baumarkts und zur Steuerung eine Fujitsu Siemens Gamebird Fernbedienung für den Gameport für kleine Taler aus Kleinanzeigen geangelt.
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So ließen sich recht schnell erste Erfolge erzielen:
https://www.youtube.com/watch?v=6IcXjPJ ... e=youtu.be

Aktuell ist das Problem noch das fehlende Anfahrmoment, um auch meinen schweren Hintern durch die Gegend zu bewegen. Aber das wird hoffentlich noch ohne Diät klappen :mrgreen:
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

Ich habe mir dieses Gefährt zusammen gespaxt.
Dachlatten und Pressspanplatten mit Plastik Überzug hatte ich noch im Lager.
Also wurden die dafür genommen.

Bild->zoom
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Die beiden Hoverboard Motoren werden über zwei Cina E-Bike Controller angesteuert, diese gab es bei Amazon.
Drei 12V 7 Ah Blei Akkus sind für die Besaftung plus Tiefendladeschutz Schaltungen mit in dem Kasten verbaut.
Zum Gas geben und zum Lenken habe ich zwei dieser E-Bike Gasgriffe verbaut. Einige aus dem 3D Drucker gedruckte Teile ergänzen das Fahrzeug.

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Eine Lenkrolle aus dem Sonder Preis Baumarkt muss als Vorderrad herhalten.
Heute einige Testfahrten auf der Terrasse unternommen, bis mir die Treppe in die Quere gekommen ist.
Morgen den Schaden beheben, dann noch ein paar Sachen daran verbessern.

PS: Boby Cars sollen sich auch gut für Hoverbord Motoren eignen.
https://figch.de/index.php?nav=bobbycar
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Das Bobbycar ist ja auch mal klasse. Dürfte auch gut abgehen mit vier Motoren. Schade, dass er davon kein Video gemacht hat.

Ich muss bei mir noch die Steuerelemente wie Schalter und Poti anschließen, dass ich Gnd von allen Modulen verbinden sollte ist klar, aber wie siehts mit den 5V aus? Sollte ich die auch verbinden oder ist es besser, wenn ich die nur von einem Board abgreife?
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Ich ärgere mich gerade...
Hab jetzt alle Kabel soweit fertig zusammengefriemelt, dass ich mal die Räder zusammen mit dem Akkupack besaften und steuern kann. Wollte es ausprobieren und nur eins von den Rädern hat sich gedreht. Hab dann nochmal die Kabel überbrüft, Räder und Treiber umhergetauscht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die drei Treiber einfach defekt sein müssen. Hab sogar das übrige Board, das ich noch da hab, genommen und die Kabel von einem der defekten Boards 1:1 umgelötet, das funktioniert einwandfrei. Irgendwas muss da falsch sein, kann mir nicht vorstellen, dass ich da was falsch gelötet hab. Die Anschlüsse sehen soweit alle richtig aus.
Naja, hab mal bei Ebay den Verkäufer angeschrieben, manchmal bringts ja doch was.

Wenn da was kaputt sein sollte, hat da einer ne Ahnung, woran es liegen könnte? Mosfets glaub ich eher nicht, dann müsste es schon alle betreffen damit es nicht mal zuckt. Wahrscheinlich der Steuer-IC einfach durch oder sowas...

Edit: manchmal ist man es auch einfach selbst... hab Kacke gelötet und erst dann gefunden, als ich einen Steckverbinder reinschieben wollte und sich ein Stift der Stifleiste verschoben hat...
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Geistesblitz
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

So, gerade mal ne erste Testfahrt aufm Gang gemacht. Erster Anlauf wollte nicht, vom Richtungsschalter war das Kabel abgegangen und das Teil wollte auf der Stelle drehen. Ohne meinen Hintern hats das auch gemacht. Fix Kabel angelötet und nochmal raus. Joa, das Teil zieht ordentlich, und Geschwindigkeit ist auch nicht schlecht. Konnte sie aber nicht ganz ausfahren, da das Ding leicht nach links zieht. Muss die Räder nochmal richten und dann könnte man eigentlich mal nachts auf den Busparkplatz hier. Würde aber trotzdem gerne mal probieren, wie sich die Räder mit größerem Durchmesser machen. Vielleicht probier ich das noch aus.
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Weiß eigentlich einer, wie es mit der Zulassung von selbstgebauten Kraftfahrzeugen aussieht? Ich guck gerade in die Vorraussetzungen für Fahrzeuge der Führerscheinklasse S und da steht, dass die Fahrzeuge zulassungsfrei sind, aber eine Betriebserlaubnis benötigen. Hier steht was dazu:
https://www.verkehrswacht-medien-servic ... se-s1.html

Was würde man denn brauchen, um so eine Betriebserlaubnis zu bekommen? Was wird da alles geprüft?
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von berlinerbaer »

Ich würde einfach mal einen Versicherungsvertreter fragen, was er sehen will, um Dir das Versicherungskennzeichen auszustellen.

Bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen ist das mit einer Einzelabnahme bei TÜV/DEKRA verbunden, die dann von der Zulassungsstelle abgenickt wird.
Vorsicht, das ist Landesrecht, also im gleichen Bundesland nachfragen, Hessen ist da besonders anstrengend.
Ob man das Gutachten auch bei zulassungsfreien Fahrzeugen braucht?

Sollte halt sicherheitstechnisch alles dran sein, was dazugehört: Beleuchtung mit E-Gedöns, unabhängige Bremsen etc.

Ich fürchte, das wird recht unübersichtlich geregelt sein, weil in der Regel nur für Fahrzeughersteller relevant.
Am wenigsten Zinnober wird es wahrscheinlich geben, wenn Du was umbaust, was vorher schonmal ne BE hatte.

Angesichts des durchschnittlichen polizeilichen Kenntnisstands dieses exotischen Rechtsbereichs in Kombination mit dem "das-kann-doch-nicht-erlaubt-sein"-Reflex sollte man die ermittelte Rechtslage dann auch dokumentiert dabeihaben, um sterile Debatten abzukürzen.
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MadEngineer
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von MadEngineer »

Ich hab auch wieder etwas gebastelt..
Die Firmware von https://github.com/NiklasFauth/Hoverboard-Board-Hack läuft nun schon besser, aber ich würde sie nicht empfehlen, da total zusammengeprutscht und wichtige Features fehlen..
Auf den Chinaplatinen ist tatsächlich die Belegung der Phasen mal anders. Wenn der Motor also etwas drehunwillig ist und brummt, dann ist was an der Phasenlage nicht korrekt. Hat länger gedauert darauf zu kommen, als es ich mir trauen würde zu sagen... Bei der anderen Platine lief es doch genauso :roll:

Zu den Nachteilen der Firmware:
Man gibt nur einen Sollwert für die PWM vor und es gibt keinen Stromregler. Ich habe Angst davor, bei voller Fahrt Vollgasrückwärts zu befehlen, da dann bestimmt die Mosfets den Deckel aufmachen und einmal kräftig durchlüften.
Der Überstromeingang, welche mit dem BREAK-Eingang der Timer verbunden ist, wird nicht konfiguriert. Der Timer bekommt also nichts über kutzfristige Überstromevents mit. Es wird nur ein gemittelter Gesamtmotorstrom zur Abschaltung herangezogen.

Es ist übrigens eine ganz blöde Idee in der Entwicklungsphase den Stopknopf in der IDE zu drücken, wenn der Motor dreht :?
Der Motor hat ein wahnsinniges Bremsmoment entwickelt, so dass mein Board fast von der Colakiste gehopst ist.
Es sind dann insgesamt 4 Fets und 4 Durchkontaktierungen durchgebrannt, bevor der B32 Automat am Akku gekommen ist.
Da kam dann die Erkenntnis :oops:
IMG-20180417-WA0043.jpg
Das Vias ist auch etwas suboptimal da platziert und grenzt den Stromfluss gut ein. Naja also Lötstopp runtergekratzt und das Mosfet-Beinchen direkt auf an die Fläche den Motoranschlussdraht gelötet.
IMG-20180417-WA0045.jpg
Jetzt drehen sich die Räder wieder und ich kann mich mit meinen 90kg drauf setzen und bequem über den Hof heizen. Macht echt Spaß mit der Fernbedienung, da man jetzt echte Kontrolle hat. Da der Motor auch bremst, wenn man einen negativen PWM-Wert vorgibt. Zwar nur Plugging und nix mit Energierückgewinnung. Aber immerhin :mrgreen:
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Geistesblitz »

Durch einen defekten Motor hab ich mir jetzt eine von den Motorsteuerungen zerschossen. Hatte dazu auch im "Bilder von Fehlern und Störungen"-Thread bisschen was zu gezeigt und geschrieben. Die Welle hatte sich gelöst und beim Drehen an den Kabeln gezerrt, deren Isolierung dann von der Lochkante der Welle durchdrungen wurde sodass sich da ein bisschen was kurzgeschlossen hat. Motor hab ich reparieren können, Board ist futsch (hat 5 von 6 Mosfets gebraten). Hatte zwar noch ein Board als Ersatz, aber das hat irgendwie ne Macke bekommen, das dreht den Motor nur noch in eine Richtung.

Hatte dann mal noch zwei solche Boards hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/DC-12V-36V-500W ... 2749.l2649
Zwar ists aus Deutschland bisschen teurer, aber dafür ists dann schneller da. Heute angekommen, rausgeholt und was ist?
20180420_204332.jpg
Die haben mir da irgendwie eine falsche Version zugeschickt, der Enable-Eingang sowie die Anschlüsse für die Hallsensoren fehlen. In der Beschreibung sieht es ja ok aus, also erstmal Rückgabe beantragt. Mal sehen, was da noch rauskommt...
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Andreas_P
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Re: Hoverboard Q&A

Beitrag von Andreas_P »

Kann mir jemand sagen ob es noch diese 35 Euro Hoverboards gibt?
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